En esta aplicación en particular, el uso de un amortiguador RC en el nodo SW es para evitar la sobretensión eléctrica (EOS) del pin LX / nodo SW.
El regulador de conmutación de refuerzo FP6717 emplea un rectificador síncrono para lograr una alta eficiencia de conversión CC-CC. Una advertencia de un rectificador síncrono (FET de paso controlado por lógica) es típicamente un tiempo de encendido del rectificador aún más lento en comparación con un diodo rectificador de alta velocidad.
Tenga en cuenta la siguiente especificación de voltaje máximo absoluto para el pin LX del FP6717 en la hoja de datos :
Ahora, tenga en cuenta el siguiente alcance del FP6717 que funciona en un circuito de demostración de 5 V:
Observe que, durante un breve período, el nodo SW (Pin LX) se eleva a 200 mV de la clasificación de voltaje máximo absoluto del convertidor.
Dado que el rectificador síncrono del lado alto debe incluir un tiempo muerto muerto finito para evitar bloquear accidentalmente los condensadores del filtro de salida con el interruptor NMOS del lado bajo. Durante un breve período, el inductor puede retroceder en el nodo del interruptor sin sujetar (o sujetar marginalmente a través del diodo del cuerpo del convertidor), lo que da como resultado la EOS del IC del convertidor.
El difunto Jim Williams escribió una buena nota de aplicación sobre un tema muy similar que se aplica igualmente bien aquí titulado: Fallas inducidas por el tiempo de encendido del diodo en los reguladores de conmutación
El amortiguador RC también ayuda en EMC como otros han descrito, pero creo que EOS es la motivación # 1 en esta aplicación.