Decidí adquirir algo de experiencia con los convertidores DC-DC y obtuve un convertidor DC-DC Onsemi MC34063A . De la documentación obtuve la hoja de datos , la nota de aplicación AN920 y la hoja de cálculo de Excel . La hoja de datos menciona una nota de aplicación más, la AN954 / D, pero parece que no puedo encontrarla en ningún lado.
La idea era reducir 12 V a 5 V con corrientes de hasta 500 mA y 50 mV de ondulación. Entonces leí las fórmulas en la hoja de datos, la nota de aplicación y la hoja de trabajo e hice algunos cálculos.
Tomé el , del valor máximo de la hoja de datos, estoy usando 1N5817, así que a 1 A, , voltaje de entrada mínimo, si yo tomar la variación a ser del 10% es V_ {in (min)} = 10,8 \ mbox {} V , tensión de salida V_ {a cabo} = 5 \ mbox {} V . Usando la fórmula de la hoja de datos, esto me da \ frac {t_ {on}} {t_ {off}} = 1.21 . He seleccionado la frecuencia para que el convertidor sea de 89 kHz, porque se supone que se adapta muy bien a un condensador de 220 \ mbox {} pF , pero más sobre eso más adelante. A continuación, t_ {on} + t_ {off} = 11.24 \ mbox {} \ mu s que me da t_ {off} = 5.09 \ mbox {} \ mu s y t_ {on} = 6.15 \ mbox {} \ mu s. Todo esto me da , así que usaré . A continuación, tengo el . La resistencia de detección es R_ {sc} = 0.3 \ mbox {} \ Omega , así que usaré 3 veces la resistencia 1 y las conectaré en paralelo. El siguiente es el mínimo inductividad . A continuación, está el condensador de salida . Finalmente están las resistencias de salida. La fórmula es . Elegí 4 veces resistencias. Uno para y 3 en serie para .
Ahora echemos un vistazo a la nota de aplicación y veamos si hicieron algo diferente allí: Bueno, la fórmula para es un poco diferente y me da como el valor mínimo de resistencia de detección.
Ahora veamos la hoja de trabajo de Excel: el nuevo parámetro aparece allí y la hoja de trabajo dice:
Para la corriente de salida máxima, se sugiere que ΔIL se elija para que sea inferior al 10% de la corriente promedio del inductor, IL (promedio). Esto ayudará a evitar que Ipk (sw) alcance el umbral de límite actual establecido por RSC. Si el objetivo del diseño es utilizar un valor de inductancia mínimo, deje ΔIL = 2 * IL (promedio). Esto reducirá proporcionalmente la capacidad de corriente de salida.
Bueno, no estoy seguro de qué hacer aquí, pero de alta sonidos de salida de corriente agradable así que lo puse al 6% y la hoja de trabajo me da la inductancia mínima de . Sucede que tengo un inductor de 1 mH en mi caja de basura ( DPO-1.0-1000 ), así que decido usarlo.
Finalmente, tengo el esquema:
Ahora, si entiendo correctamente el funcionamiento de este dispositivo, el condensador de sincronización se utiliza para proporcionar un reloj que se alimenta al inductor según sea necesario. Si la resistencia de detección tiene un voltaje demasiado alto (es decir, una condición de sobrecorriente) o el consumo es demasiado bajo, se omiten los relojes. Hasta donde puedo ver, no debería haber forma de que el chip cambie la frecuencia establecida por el condensador.
Mi problema parece ser la frecuencia de conmutación y la forma en que cambia con la carga. El regulador está en la documentación que se dice que funciona hasta 100 kHz y estoy viendo algunos resultados extraños en el osciloscopio. Estoy midiendo la forma de onda en el diodo y en el condensador de temporización.
Así es como se ve sin carga:
Hasta donde yo sé, este tipo de onda debería aparecer porque el regulador está omitiendo ciclos y debería ser normal.
A continuación, tengo la carga con algunos LED que dibujan alrededor de 200 mA.
Tenga en cuenta que la frecuencia es un poco alta. Esperaba 89 kHz y menos (ya que el circuito está en una placa de pruebas y espero que haya capacitancia parásita de las filas vecinas), pero es de 99.6 kHz, que está justo en el límite de la operación normal.
Esto es lo que sucede cuando conecto una placa de microcontrolador que parpadea con algunos LED. La frecuencia es más del doble de la frecuencia máxima de funcionamiento del regulador.
Utilizando una resistencia y otra fuente de alimentación, he determinado que la corriente instantánea más alta de esta placa es de 294 mA, por lo que está dentro del límite de los 500 mA para los que diseñé esto. La ondulación de salida es de 680 mV pico a pico, por lo que parece ser más o menos fina y el voltaje es de alrededor de 4.9 V, por lo que también me parece más o menos normal.
Entonces, ¿alguna idea de lo que está pasando con la frecuencia aquí? He intentado con varios condensadores de temporización diferentes y todos tienen un comportamiento similar y ninguno de ellos me da la frecuencia calculada.
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Aquí está el oscilograma de la salida utilizando el conector de conexión a tierra de tipo elástico y la punta de la sonda desnuda sincronizada con el pico de mayor magnitud:
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Acerca de la frecuencia, encontré algunas resistencias cerámicas de 10 Ω e intenté cargar el suministro con una de ellas (lo que debería darme una carga de 500 mA), pero todavía obtengo las frecuencias altas y parece estar relacionado de alguna manera con la limitación de corriente, desde lo que puedo ver Cuando conecto la resistencia, la corriente máxima que puedo obtener es de alrededor de 370 mA. He experimentado con diferentes valores de las resistencias de detección y con una mayor resistencia de las resistencias de detección, la frecuencia aumenta.
Aquí hay un ejemplo de la onda con resistencia de 1 Ω:
y aquí con una resistencia de detección de 0.5 Ω: